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战高温斗酷暑,干部职工团结奋斗推进各型产品有序建造

2020-08-03
         7月28日11:30,YAMAL LNG 4号船(H1813A)船驶离零号基地,进入崇明华润大东船坞开始外板涂装,标志着该产品的建造进入了新阶段。  近期,该船建造团队围绕常规试航、冷却试验、气体试航等节点有序推进生产。受连续阴雨天气影响,该船入坞受到影响。总装二部在各部门大力支持下,不等不靠,一方面积极和华润大东沟通、协调,做好进坞前各项工作的检查和确认;另一方面,将很多坞内调试工作提前至码头阶段进行,最近半月以来,干部职工咬牙奋斗,战梅雨斗高温,低温压缩机调试、低温阀门遥控、货舱真空泵、船岸通讯、ESD等项目均提前调试结束,低温安装工作已全部结束,抢回了损失的时间,为后续各项工作开展打下基础  进坞期间,总装二部将会同涂装二部完成坞内外板涂装作业,同时做好CMD主机调试的准备工作和船东缺陷消除工作。  日前,在制造二部和精度管理部共同努力下,H3037船102艉轴分段节能导管顺利完成焊后交验。这标志着23000TEU系列船的艉轴节能导管安装精度和质量均满足船东要求,公司推动新工艺新技术应用又取得新的成果。  艉轴分段立态阶段进行节能导管的安装在公司尚属首次。考虑到节能导管上余量多达100mm以上,且安装位置形状不规则导致非对称施焊极容易出现焊接变形。精度管理部首次承担节能导管的安装监控工作,部门抽调骨干人员赴搭载部进行学习。在后续4条船安装过程中,精度管理部积极联系制造二部进行场地协调,为监控工作的持续开展提供场地保障。在每次安装前,精度管理部根据安装分段的精度状态,对节能导管余量进行预修割,减少吊装时间,保证了节能导管均能在8小时内完成吊装、松钩任务。  在安装过程中,利用全站仪对节能导管焊接变形量进行全过程的实施数据监控,为现场施焊提供数据支撑。最终,两部门携手攻坚,高质量完成了该系列船节能导管的安装监控工作。  为保证15000箱船H3038船优质建造,制造二部针对“尾部线型分段外板精度控制”这一难题进行现场措施改进,保证精度一次合格率达标,缩短分段胎位周期。  确保尾部分段外板线型影响着分段建造节奏。7月份受超长梅雨影响,制造二部面对时间紧、任务重、点多面广等困难,组建青年突击队把外场作业区作为练兵场,保障分段建造。突击队员们深入一线,全面认真研究分段及关键区域的结构设计要素,加强和设计所、精度管理部沟通,虚心请教,认真记录,更好、更快的解决生产过程中的各种工艺问题,加深对质量工艺的认知程度。
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